經過20多天緊張的技改施工、設備調試及烘爐,華銀公司合金7#熔煉爐于6月1日投入生產運行,經過幾天的生產測試,固體料氣耗測試指標較原來85-90m3/噸下降至60m3/噸左右,用固體料生產節約40-70元/噸。
本次熔煉爐燃燒系統改造,主要是利用原有的兩個燃燒嘴及旁通輔助排煙口,將兩個蓄熱式燃燒系統改造成三個燃燒系統,通過三臺蓄熱式燃燒器的一燒兩排,讓原有從旁通排煙口泄壓排出的煙氣,通過蓄熱室換熱后排出,從而達到爐壓平衡和節能的功效。項目于5月5日開始施工,將原爐更改配置為1套220萬大卡無旁通不成對換向型蓄熱式燃燒系統,加大排煙通道面積,取消輔助煙道,使得總煙氣余熱回收率提高到85%以上,比設置輔助旁通煙道的成對蓄熱式節能20~30%,達到節能目標。同時由于實現了高溫低氮燃燒,減少氫氧化物排放,屬環境協調型節能燃燒技術。 華銀二 陳平 林國城